新聞動(dòng)態(tài)
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油壓機(jī)背景及意義
40000kN油壓機(jī)本身無(wú)輸送料架,油壓機(jī)上料壓頭時(shí)極不方便,包括油壓機(jī)操作手在內(nèi)還需行車司機(jī),起重人員等7人的配合下才能完成上料壓頭過(guò)程,并且所有人必須同時(shí)協(xié)作,體力消耗大,安全風(fēng)險(xiǎn)大。在輸送壓頭過(guò)程中,行車行進(jìn)必須與輸送平臺(tái)小心配合,否則就容易出現(xiàn)滑脫現(xiàn)象,損壞設(shè)備,更嚴(yán)重的可能造成人身傷亡事故。特別是板材較厚情況下,上料過(guò)程更有難度,耗時(shí)耗力,每次進(jìn)行一面壓頭就需要四十分鐘,同時(shí)上料時(shí)多人配合容易出現(xiàn)安全隱患。
針對(duì)此種情況,車間組織相關(guān)人員研究討論對(duì)油壓機(jī)輸送料架的改進(jìn)方案。首先提出借鑒卷板機(jī)輸送料架的模式,結(jié)合油壓機(jī)的機(jī)械構(gòu)造,構(gòu)思出油壓機(jī)的輸送料架,并與油壓機(jī)平臺(tái)相連,達(dá)到與油壓機(jī)平臺(tái)進(jìn)出同步,輸送半自動(dòng)化的效果。不僅方便輸送板材并且大大降低了在壓頭過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn),提高了安全系數(shù)。油壓機(jī)進(jìn)行常規(guī)壓頭作業(yè)過(guò)程中的人員減少為5名。加工時(shí)間由原來(lái)的一邊壓頭需要四十分鐘變成了完成一張板的壓制工作僅為20分鐘,提高了50%工作效率,使得工段可以靈活安排人員,以保證上道切割下料工序的按時(shí)完成,同時(shí)不耽誤下道卷管工序,極大地節(jié)約了人力。并且輔助工人僅在對(duì)齊時(shí)作業(yè),體力消耗不大,保證工人在工作時(shí)注意力的集中,降低了事故發(fā)生的概率,尤其是送取料過(guò)程中鋼板滑動(dòng)而造成損傷設(shè)備和人員的風(fēng)險(xiǎn)。
此次改進(jìn)成果顯著,但是,油壓機(jī)尚不能完成生產(chǎn)線式生產(chǎn),必須有一臺(tái)天車全程協(xié)同作業(yè),板材一端預(yù)彎完成后,需要由天車起吊并翻轉(zhuǎn),然后進(jìn)行另一端預(yù)彎。這樣仍有許多時(shí)間被浪費(fèi)掉,而且起重作業(yè)極不安全,鑒于此,車間決定再次對(duì)油壓機(jī)輸送料架進(jìn)行改進(jìn)完善。
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針對(duì)此種情況,車間組織相關(guān)人員研究討論對(duì)油壓機(jī)輸送料架的改進(jìn)方案。首先提出借鑒卷板機(jī)輸送料架的模式,結(jié)合油壓機(jī)的機(jī)械構(gòu)造,構(gòu)思出油壓機(jī)的輸送料架,并與油壓機(jī)平臺(tái)相連,達(dá)到與油壓機(jī)平臺(tái)進(jìn)出同步,輸送半自動(dòng)化的效果。不僅方便輸送板材并且大大降低了在壓頭過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn),提高了安全系數(shù)。油壓機(jī)進(jìn)行常規(guī)壓頭作業(yè)過(guò)程中的人員減少為5名。加工時(shí)間由原來(lái)的一邊壓頭需要四十分鐘變成了完成一張板的壓制工作僅為20分鐘,提高了50%工作效率,使得工段可以靈活安排人員,以保證上道切割下料工序的按時(shí)完成,同時(shí)不耽誤下道卷管工序,極大地節(jié)約了人力。并且輔助工人僅在對(duì)齊時(shí)作業(yè),體力消耗不大,保證工人在工作時(shí)注意力的集中,降低了事故發(fā)生的概率,尤其是送取料過(guò)程中鋼板滑動(dòng)而造成損傷設(shè)備和人員的風(fēng)險(xiǎn)。
此次改進(jìn)成果顯著,但是,油壓機(jī)尚不能完成生產(chǎn)線式生產(chǎn),必須有一臺(tái)天車全程協(xié)同作業(yè),板材一端預(yù)彎完成后,需要由天車起吊并翻轉(zhuǎn),然后進(jìn)行另一端預(yù)彎。這樣仍有許多時(shí)間被浪費(fèi)掉,而且起重作業(yè)極不安全,鑒于此,車間決定再次對(duì)油壓機(jī)輸送料架進(jìn)行改進(jìn)完善。